降低机组凝结水溶氧国投宣城发电有限责任公司国投宣城发电有限责任公司2002009 9年年QCQC成果发布会交流材料成果发布会交流材料 降低机组凝结水溶氧 小组名称 国投宣城发电有限责任公司运行部二值QC小组 课题名称 降低#1机组凝结水溶氧 注册编号GTXD2009002 成立日期2009.01.08注册日期2009.01.15小组类型现场型 活动情况 活动时间2009.1-2009.12TQM学习时间48小时/人.年活动频率2次/月出席率 99%降低机组凝结水溶氧降低机组凝结水溶氧在火力发电厂中,是凝结水质的重要指标之一,超标将会造成凝结水腐蚀,由此产生的腐蚀产物在汽水系统中迁移,腐蚀热力设备,使热力设备结垢,积盐,严重影响机组安全经济运行所以降低具有重要和深远的现实意义降低机组凝结水溶氧 运行运行部要求部要求 运行规程要求运行规程要求 设备现状设备现状 选定课题选定课题 凝结水溶氧要达到期望值,确保机组安全经济运行凝结水溶氧要达到期望值,确保机组安全经济运行#1机凝结水溶氧经常超标,甚至达机凝结水溶氧经常超标,甚至达50g/l,频率多达频率多达6次次/月月 小于或等于小于或等于30g/l为合格,小于或等于为合格,小于或等于20g/l为期望值为期望值 降低降低#1机组凝结水溶氧机组凝结水溶氧 降低机组凝结水溶氧步骤计划时间 实际进度 降低机组凝结水溶氧2008.08-2009.04#1机凝结水溶氧超标次数统计降低机组凝结水溶氧60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 MW#1机凝结水溶氧随机组负荷变化趋势图0102030405060708090100溶氧 g/l负荷凝结水溶氧随凝结水溶氧随 着机组负荷的上升而下降,与负荷成反比。
着机组负荷的上升而下降,与负荷成反比低负荷处于负压状态的系统严密性出现问题,漏入凝汽器空气,低负荷处于负压状态的系统严密性出现问题,漏入凝汽器空气,而抽气系统能力不足,因此溶氧大幅度上升而抽气系统能力不足,因此溶氧大幅度上升降低机组凝结水溶氧进入冬季十二月,循泵单泵高速运行,凝汽器循环水进水温度降到10凝结水过冷度增加3,凝结水溶氧增加15g/l;循泵切为低速后,凝结水过冷度降低2,凝结水溶氧降低15g/l凝结水过冷度增加,其凝结水溶氧增加降低机组凝结水溶氧 有时#1机凝结水溶氧不合格,通过切换凝泵或采取关闭备用凝泵进口门的办法,结果凝结水溶氧就合格了,并且下降的量很大降低机组凝结水溶氧降低机组凝结水溶氧0102030405060 现状 目标5010溶氧(g/l)降低机组凝结水溶氧组织上保证技术上可行 人员上可行公司及运行部领导高度重视 运行部组织了相关培训,小组成员到兄弟电厂取经 小组成员文化素质高,多次解决生产实际问题 完全可以实现目标!完全可以实现目标!降低机组凝结水溶氧密封材料性能差 材料凝泵的密封不耐磨 方法运行人员调整不及时负压管道材质差巡检制度未执行 化补水系统不合理真空除氧装置坏负压系统漏空气汽封工作异常凝结水过冷却抽空气系统工作异常运行人员技术水平低检修工艺差化学化验误差 真空泵效率低 凝泵负压系统漏 热水井、凝汽器喉部漏 设备人员培训力度不够循环水量过大 凝泵密封水误关降低机组凝结水溶氧降低机组凝结水溶氧末端原因论 证 分 析确认方法时间负责人结论降低机组凝结水溶氧末端原因论 证 分 析确认方法时间负责人结论降低机组凝结水溶氧降低机组凝结水溶氧要因对策目标措施责任人完成时间检查人降低机组凝结水溶氧实施前 实施后5035溶氧(g/l)降低机组凝结水溶氧实施前 实施后3515溶氧(g/l)降低机组凝结水溶氧实施前 实施后15 10溶氧(g/l)降低机组凝结水溶氧:01234567实施前 实施后5次/月 次数 1次/3月 降低机组凝结水溶氧 实施前 实施后 目标值50 10溶氧(g/l)10降低机组凝结水溶氧 通过这次QC攻关,本小组彻底解决了#1机组凝结水溶氧长期超标的问题,同时消除了过冷度,提高了机组真空,使机组经济性提高0.25,年节约用煤约2400吨,折合人民币132万元万元。
更重要的是确保机组的安全生产,有力的保证了凝结水、给水品质,大大减少了加热器及锅炉四管泄漏的次数,其潜在的经济价值是无法估量的!降低机组凝结水溶氧经常检查负压系统,发现漏点及时消除,确保负压系统的严密性制定规章制度,确保机组运行时调整规范 加强与生技部、化学专业沟通、交流,及时解决发现的问题 发扬积极的创新精神,继续做好机组水质指标在优良范围 降低机组凝结水溶氧降低机组凝结水溶氧。